杨冬磊, 周卫军, 骆兴龙, 张朋岗, 李乐乐, 胡成星, 马亦德, 易驰, 梁士佳, 熊悦
针对国内新开发的中高压富气板块原料气工况条件,发现部分干气循环(recycle split vapor process, RSV)工艺在进行乙烷回收时存在能耗高及㶲效率低的问题。采用常规㶲及高级㶲方法对RSV工艺进行计算,找出原料气预冷冷箱、外输气压缩机、透平膨胀机膨胀段、丙烷制冷循环二级压缩机、脱甲烷塔、外输气空冷器等6个㶲损较高的关键设备,分析产生各设备㶲损的主要原因。然后以降低外输干气回流比、降低丙烷循环量作为改进方向,提出采用两级分离、增加冷流方式的部分干气再循环(recycle split vapor with liquid flashing process,RWLF)工艺,与RSV工艺对比发现RWLF工艺总压缩功耗及㶲损分别降低了6.1%、9.34%,㶲效率提高了23.23%。以上结果表明高级㶲分析法可用于乙烷回收工艺优化,为现场乙烷回收工艺优化提供新思路。